武钢粉末冶金公司带式炉加热器改造降成本112万元
今年以来,武钢粉末冶金公司工会积极开展“我为管理出主意、我为成本献良策、我为企业发展作贡献”为主题的合理化建议活动,以降低成本、挖潜增效为工作重点,动员广大职工立足岗位,开展对标挖潜、技术攻关活动,其中铁粉车间职工提出的关于“新线带式炉加热器改造”的建议项目实施后,产生了显著的效益。
铁粉车间新线带式炉是采用电加热的方法运行生产的,加热器和辐射管性能的好坏直接影响到生产线的使用寿命。但是在使用过程中,加热器和辐射管因故障经常损坏、更换频繁,严重制约带式炉生产力的发挥。新线工段段长陈刚通过长期的观察发现,由于带式炉首尾两端空间较为狭小,不易形成对流,热量无法顺利地散发出去,从而造成热量的堆积,使温度快速上升,较高的温度使加热器的加热丝软化,当两根加热丝搭在—起或加热丝搭在辐射管止时均会产生短路现象。而加热器短路瞬间放出巨大的电流,产生很大的热量,从而导致这一部分辐射管温度瞬间升高,更容易生成瘤子。
根据这项建议的创新思路,铁粉车间召集技术骨干,成立了攻关小组,经过反复的试验,确定了加热器长度由1 9米改为1.6米的改造方案,并将多的加热丝串联在加热丝内,在不影响加热器功率的情况下,使辐射管两端不形成过热区,不仅工艺温度达到生产要求,而且有效减少两端的能量富集导致的温度升高带来的一系列问题。
自该项目改造成功后,加热元件损耗大幅下降,带式炉检修次数有效减少,节约36支加热器,12支辐射管,较好地降低了检修成本。与此同时,带式炉铁粉产量明显增加,产品质量得到有效控制,创造经济效益112.44万元。
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