武钢金资粉末冶金公司铁粉车间紧抓产品源头,通过技术攻关利用兰炭与焦粉混合使用,成功应用于还原铁粉生产,增效50余万元。
自2009年下半年以来,受国内煤矿紧缺影响,能源供应持续紧张,致使生产还原铁粉的主要辅材--还原剂焦粉价格大幅提高,加上其它能源介质如煤气、氢气等价格的上调,极大地增加了车间还原铁粉的生产成本。车间迫切需要采取积极应对措施,努力促进节能减排、降本增效以保持和提高竞争力。
上述问题引起该公司领导层的高度重视,于2009年底多次组织专题会议进行讨论,并于2010年初成立了以总支书记为组长、以铁粉车间为依托的降本增效攻关小组。通过查阅大量资料,并经过广泛的市场调研,攻关组将工作重点放在实施焦粉替代工艺上,采用兰炭代替部分焦粉作为还原剂。经过工作组反复的论证,确定以兰炭代替30%焦粉的比例进行配比。经过两个月的实验,共取得三项成效。
降低煤气消耗。由于兰炭化学活性高,可以使还原温度降低,使煤气消耗减少,所用煤气量平均减少175.94立方米/T。实施实验的两个月海绵铁产量分别为1522.77T和1812.56T,共降低煤气成本10.72万元。
降低了还原剂的成本。兰炭价格较焦粉低,将兰炭与焦粉混合应用后,每吨海绵铁消耗的还原剂成本降低117.29元,实验期间共节约成本39.12万元。
海绵铁质量稳中有升。实施实验的两个月海绵铁平均FE含量分别为97.1880%和97.240%,与实验前相比增加0.22%,平均碳含量为别为0.316%、0.334%。降低0.068%。
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